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1998年3月份以為,我礦1#、2#棒磨機(jī)在生產(chǎn)中響聲、振動(dòng)較大、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性較差。
為及時(shí)摸清情況,選廠于5月1日對(duì)1#棒磨機(jī)進(jìn)行了詳細(xì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn):(1)大齒圈徑向、端面跳動(dòng)超差;(2)大齒圈輪齒工作面上有明顯臺(tái)階;(3)齒頂隙嚴(yán)重超差;(4)中空軸出料端主軸承基礎(chǔ)松動(dòng),且有移位現(xiàn)象。
鑒于當(dāng)時(shí)生產(chǎn)任務(wù)重,選廠5月底檢修對(duì)(3)、(4)進(jìn)行了處理;(1)、(2)項(xiàng)也于年底檢修進(jìn)行認(rèn)真的處理。2#棒磨機(jī)由于其它原因,年底僅作了常規(guī)檢修。
通過(guò)半年多的運(yùn)行,1#、2#棒磨機(jī)響聲、振動(dòng)依然較大、相對(duì)而言1#棒磨機(jī)較2#棒磨機(jī)響聲、振動(dòng)低一些。選廠于1999年5月12日提出了對(duì)棒磨機(jī)小齒軸機(jī)座進(jìn)行改造的思想,目的在于棒磨機(jī)大齒圈進(jìn)行翻面、調(diào)整處理后,進(jìn)一步采取措施降低或降減弱棒磨機(jī)的響聲、振動(dòng),改善其運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性。
鑒于此,選廠提出了2個(gè)方案,都是對(duì)小齒輪軸機(jī)座進(jìn)行尺寸結(jié)構(gòu)形狀的發(fā)行,使其達(dá)到減弱棒磨機(jī)響聲、振動(dòng)的目的。這兩個(gè)方案都有各自的優(yōu)點(diǎn),*終的目的都是可取的。
方案1:局部尺寸增大,機(jī)座整體重量增加。其優(yōu)點(diǎn)是增加機(jī)座薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)械強(qiáng)度,發(fā)行工程量不大,工期短、投入??;不足之處是由于機(jī)座結(jié)構(gòu)并未改變,而且不能避免自振,所以對(duì)減振有一定作用,但改造效果不會(huì)太明顯。
方案2:機(jī)座結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。原分離式機(jī)座、軸承座下架體改成一體,基本結(jié)構(gòu)形狀與MQG3.2×3.1m球磨機(jī)小齒軸機(jī)座一致;其它局部尺寸增加,在動(dòng)態(tài)力作用下振動(dòng)就小,并且能夠避免自振;不足之處是改造工期長(zhǎng)、費(fèi)用大,并且存在棒磨機(jī)齒輪嚙合修形式與球磨機(jī)齒輪嚙合形式不一樣(一個(gè)直式,一個(gè)斜齒式)。顯然,棒磨機(jī)端面重合度小、齒輪接觸棒磨機(jī)較球磨機(jī)易引起振動(dòng)、噪聲和沖擊,容易使其它各部技術(shù)參數(shù)發(fā)生變化,棒磨機(jī)傳動(dòng)調(diào)整比較頻繁,一旦棒磨機(jī)小齒輪軸機(jī)改成整體式,勢(shì)必給以后檢修調(diào)整帶來(lái)不便。